项目时间:2015-10 - 2016-05
项目名称:薄壁碳钢等离子工艺研发
项目描述:
项目介绍
海外小罐订单产品,客户要求焊接工艺机械化以稳定焊缝质量,同时对主体焊缝的返修态度十分谨慎,开发适用的焊接工艺十分紧迫。由于该产品筒体为3mm的碳钢薄板,研发如此高要求的焊接工艺有较大的难度。在通过初步试验,选定等离子焊接工艺。试制初期,筒体纵环缝存在裂纹、未熔合、气孔、收弧爆弧等现象。通过跟踪施焊现场,分析缺陷数据,从人,机,料,法,环五个关键因数进行排查,在不断的试验后,最终在焊接坡口、装配间隙、地线方式、空气流动、点焊及试板等方面做出了具体的要求。产品最后拍片合格率达到了99.6%,极大的提高了产品的焊接质量,且降低了报废成本,为公司创造了良好的声誉。
我的职责
项目时间:2010-04 - 2011-12
项目名称:点式产品开发一期
项目描述:
项目介绍
该项目为产品开发项目,主要目的在于打破高速铁路BTM产品由西门子、庞巴迪以及安塞尔多几大国际巨头垄断,并依托于自身系统集成商资质,占领车辆信号市场。
我的职责
担任射频工程师
负责BTM天线模块的开发工作,全面负责该非灌封天线与灌封天线的规格、设计、生产、检验等环节,并解决高低温以及灌封材料对BTM天线谐振频点的影响。同时完成对应产品的SIL4安全认证工作,并顺利取得阿特金斯认证证书。
项目时间:2016-10 - 2017-01
项目名称:核电MV系列产品约翰逊网改进方案
项目描述:
项目介绍
客户在使用09年交付的MV系列产品时,发现有树脂泄露,经排查,是由筒内约翰逊网格栅略大造成。分析订单技术条款,该批产品格栅间隙符合图纸要求的不大于0.2mm,且满足交付条件,但事关核电且MV系列还有在制产品,公司组织技术人员攻关该问题。对现场进行跟踪发现,约翰逊网外圈与筒体内壁焊接时,产生侧向拉伸,使得边缘平行格栅间隙增大。在进行补焊时,由于网格结构,造成间隙越补越大的情况。现针对该情况,提出设计更改建议,增大约翰逊网外圈厚度,增加密封圈结构用来缓解筒体对格栅的焊接拉应力。同时,对已有间隙处,填塞补焊,且调整焊接参数,降低焊接热输入,对约翰逊网供应商进行生产培训等。最终改进结果得到了客户的满意认可。
我的职责
项目时间:2007-10 - 2009-08
项目名称:寄生回路蓝牙用滤波器和巴伦开发
项目描述:
项目介绍
该项目的目的在于,利用PCB上面铜箔的寄生效应,使用微带线、带状线等结构,形成滤波器、巴伦、天线、电容以及电感等器件,利用原本应被腐刻的铜箔代替各种微波器件,并省去物料、贴片、调试等流程,节约成本的同时保证产品性能稳定。
我的职责
担任射频工程师:
1.对2.45GHz的balun和滤波器进行仿真建模、数据分析整理;
2.利用微带线以及带状线布板,并生产光绘文件,使用微带线滤波器和balun替代微波器件,并根据模型,制作生产指导书;
3.同生产人员制定生产工艺;
4.对加工后的样品进行测试,;